某炼油厂循环水场处理水量约1500 t/h,供应全厂各个装置30多台水冷器使用。
从1998年开工以来,由于用剂不当,1999年炼油厂的水冷器泄漏突然加剧,到年底共泄漏了1台,2000年有2台次泄漏,2 001年有3台次泄漏。从2 000年大检修期间水冷器鉴定情况看,系统中有相当一部分水冷器管束堵死,腐蚀相当严重,油泥较重。汇总所鉴定水冷器的垢样成份分析值可看出:Fe2O3和550℃有机物含量偏大,说明冷却器铁锈、油泥较重,其主要原因是系统泄漏严重所致。频繁的物料泄漏,使得系统水质和设备的严重污染,造成了系统中菌藻的大量繁殖,粘泥滋生,设备严重腐蚀,粘泥油污堵塞水冷器管束,为了处理物料泄漏,置换了大量的新水和排掉了大量的药剂,系统长期降低浓缩倍数运行,形成了循环水系统的恶性循环。
造成循环水系统被动局面的主要原因有:
①是缓蚀阻垢剂配方的阻垢缓蚀效果差,抗冲击和污染能力差;
②是杀菌剂已产生了抗药性,杀菌效果差,同时杀菌方法也不当;
③是水冷器工艺存在缺陷,导致循环水流速低、温度超标;
④是水冷器物料泄漏后处理方法不当;
⑤是管理不到位。
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