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行业新闻

影响煤耗因素汇总表

2015-03-27 14:13:31

 

影响煤耗因素汇总表

 
 
影响煤耗因素汇总表
序号        运行参数名称        影响煤耗值(g/kw.h)        影响参数因数        控制措施        计算公式
1        主汽压力上升1MPa        1.65        煤耗下降        主汽压升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超压。        详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽压引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C1/(1 C1)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是主汽压对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
        主汽压力下降1MPa        1.89        煤耗上升        运行时,对80%以上工况尽量向设计值靠近,80%以下工况目标值不一定是设计值,目标值的确定需要通过专门的滑参数优化试验确定。        估算公式与主汽压力上升相同。
2        主汽温度每下降10℃        1.26        煤耗上升        主汽温偏低一般与过热器积灰、火焰中心偏低、给水温度偏高、燃烧过量空气系数低、饱和蒸汽带水、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。        详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C2/(1 C2)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C2——是主汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
        主汽温度每上升10℃        1.14        煤耗下降        主汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。        估算公式与主汽温下降相同。
3        再热汽温度每上升10℃        0.91        煤耗下降        再热汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。        详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C3/(1 C3)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是再热汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
        再热汽温度每下降10℃        0.99        煤耗上升        再热汽温偏低一般与再热器积灰、火焰中心偏低、冷再蒸汽温度低、燃烧过量空气系数低、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比、低负荷时滑压运行提高冷再热蒸汽温度。        估算公式与再热汽温上升相同。
4        再热器压力损失上升1%        0.32        煤耗下降        再热压损与设计有关,运行中不可控        详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热压损引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C4/(1 C4)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C4——是再热压损对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
        再热器压力损失下降1%        0.28        煤耗上升        再热压损与设计有关,运行中不可控        估算公式与再热压损上升相同。
5        凝汽器真空下降1kPa        2.6        煤耗上升        引起凝汽器真空低的原因很多,总的来讲,与凝汽器传热系数、凝汽器热负荷、冷却水流量及温度、凝汽器内不凝结气体多少有关。运行时可从以下几个方面入手进行调整:
按规定投运胶球清洗装置;
可根据循环水温度和机组真空情况决定循环水泵运行台数;
定期检查冷却塔淋水填料、喷嘴、除水器等部件是否完好、淋水密度是否均匀;
做好无泄漏工作,对无防进水保护的疏水可人工关紧手动门;
定期进行真空严密性试验,对于采用真空泵的机组,严密性试验结果>0.8kpa/min时,会对机组真空有较大的影响。运行中重点检查轴加水封是否破坏;适当提高低压轴封供汽压力,观察凝汽器真空是否有所提高;必要时进行真空系统检漏。        详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对真空引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C5/(1 C5)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是真空对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
注:真空不同,每下降1kPa对煤耗的影响也不同;当真空较低时,再每下降1kPa,对煤耗的影响要大得多。2.6g/kw.h是在80%以上负荷,额定真空附近的估算数据。
6        机组转速下降30r/min                煤耗上升        运行中不可控        转速变化主要影响发电机效率,使发出的有功功率变化。可按照发电机‘转速—效率’关系曲线查出转速变化后的有功功率变化值,再计算煤耗的变化。
7        主汽管道泄漏变化1t/h        0.35        煤耗上升        做好无泄漏工作,对无防进水保护的主汽疏水可人工关紧手动门        可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
8        再热冷段泄漏变化1t/h        0.25        煤耗上升        做好无泄漏工作,对无防进水保护的冷再疏水可人工关紧手动门        可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
9        再热热段泄漏变化1t/h        0.32        煤耗上升        做好无泄漏工作,对无防进水保护的热再疏水可人工关紧手动门        可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
10        给水管道泄漏变化10t/h        0.28(最后高加出口)        煤耗上升        做好无泄漏工作        与泄漏位置有关,粗略估算,可按对应抽汽的10~15%计算
11        厂用汽耗量变化10t/h        1.68        低辅汽源        做好非生产用汽的管理工作        可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
        厂用汽耗量变化10t/h        2.1        高辅汽源        做好非生产用汽的管理工作        可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
        厂用汽耗量变化10t/h        2.5        冷段汽源        做好非生产用汽的管理工作        可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
12        凝结水过冷度变化1℃        0.04        过冷度增加,煤耗上升        控制好热井水位,真空系统严密性达到标准        可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
13        给水温度下降10℃        0.71        煤耗上升        检查高加旁路阀是否泄漏,加热器进汽阀是否节流运行,抽空气是否正常,维持高加水位正常        与最后高加端差上升,计算相同。
14        凝汽器端差每增加1℃        0.48(额定真空附近)        端差上升,煤耗上升        按规定定期投入胶球清洗装置,端差很大时,可考虑酸洗。        端差增加1℃,相当于排汽温度升高1℃,额定真空附近约使真空下降0.3kPa,可按真空下降计算。
15        #3高加上端差变化10℃        0.71        端差上升,煤耗上升        控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。        计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
16        #2高加上端差变化10℃        0.55        端差上升,煤耗上升        控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。        计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
17        #1高加上端差变化10℃        0.19        端差上升,煤耗上升        控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。        计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
18        高加抽汽压力损失变化0.1MPa        0.07(额定工况附近)        #3高加        检查进汽门、逆止门开度,保证不节流        压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,1抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1℃。
        高加抽汽压力损失变化0.1MPa        0.08(额定工况附近)        #2高加        检查进汽门、逆止门开度,保证不节流        压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,2抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1.5℃。
        高加抽汽压力损失变化0.1MPa        0.047(额定工况附近)        #1高加        检查进汽门、逆止门开度,保证不节流        压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,3抽压损变化0.1Mpa,端差约升高2.5℃。
19        加热器及管道散热损失变化1%        0.22(额定工况附近)        #3高加        做好抽汽管道及加热器的保温工作        可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
        加热器及管道散热损失变化1%        0.18(额定工况附近)        #2高加        做好抽汽管道及加热器的保温工作        可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
        加热器及管道散热损失变化1%        0.13(额定工况附近)        #1高加        做好抽汽管道及加热器的保温工作        可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
20        高加水位低串汽10t/h        0.52        #3高加→#2高加                计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
        高加水位低串汽10t/h        0.49        #2高加→#1高加                计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
        高加水位低串汽10t/h        0.62        #1高加→除氧器                计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
21        #3高加切除        2.35        功率变化15.9MW                计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
        #2高加切除        5.39        功率变化24.6MW                计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
        #1高加切除        2.90        功率变化8.59MW                计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
22        定排泄漏量10t/h        1.59        煤耗上升        做好无泄漏工作,保证定排各阀门严密性        可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
23        连排泄漏量10t/h        1.62?        连排扩容器投入                可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
        连排泄漏量10t/h        0.44?(连排投入与不投入的数据是否搞反了)        连排扩容器不投入                可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
24        主汽减温水每增加1%        0.16        煤耗上升        尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水        计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
25        再热汽减温水每增加1%        0.86        煤耗上升        尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水        计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
26        飞灰含碳量每上升1%        1.33        煤耗上升        飞灰含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。        通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
27        炉渣含碳量每上升1%        0.19        煤耗上升        炉渣含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。        通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
28        排烟温度变化10℃        1.66        排烟温度上升,煤耗增高;排烟温度下降,煤耗减少        排烟温度上升一般与火焰中心偏高、受热面集灰、燃烧过量空气系数偏大、尾部烟道再燃烧等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整燃烧,按规定进行吹灰。        通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
29        送风温度变化10℃        0.56                运行中不可控        通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
30        炉膛漏风率变化10%        1.30        煤耗上升                通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
31        燃料低位发热量变化1000KJ/kg        0.3                根据入厂煤煤质情况,做好入炉煤配煤工作        通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
32        锅炉效率每下降1%        3.2        煤耗上升        根据煤种调整煤粉细度、调整燃烧,减少漏风,按规定吹灰,减少炉侧泄漏。        粗略计算,可按锅炉效率增加1%,煤耗增加1%计算。
33        补充水每增加1%        0.35        煤耗上升        做好无泄漏工作        
34        锅炉过剩氧量每上升1%        0.85                根据煤种调整燃烧,减少炉膛漏风,调整好空预器间隙。        通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
35        厂用电率每增加1%        3.2        煤耗上升        做好非生产用电管理工作,根据环境温度决定循环水泵运行台数,必要时进行大功率辅机改造        粗略计算,可按厂用电率增加1%,煤耗增加1%计算

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