造纸废水处理技术
山东某纸业有限公司是一家私营企业,位于山东省西北部,公司始建于1995 年,厂区占地为15 000 m2,现有员工400 余人。该厂所排放废水中含有大量难降解有机物质,这些物质如不经过处理,排入自然水体将严重影响纳污水系的水体功能,所以必须建设污水处理站,控制污染源,使出水能够达标排放,减轻对周边环境的污染。
1 废水水量、水质及处理标准
根据主体车间生产状况,污水处理站按照三班制24 h 连续运转设计,进入污水处理站的废水量为2×104 m3 /d,设计处理能力为最高日处理2×104m3 /d,则污水处理构筑物的最高日平均设计流量为833.33 m3 /h。
该厂生产废水主要来源于打浆、洗浆工段和抄造工段,废水(超效浅层气浮出水) COD、BOD5、SS分别为2 500、750、1 600 mg /L,pH 值为6~9。
根据当地环境保护部门的要求,该厂外排水质应满足《造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544—2001) 中麦草制浆标准的要求,即COD≤300 mg /L、BOD5≤100 mg /L、SS≤100 mg /L、pH 值为6~9。
2 废水处理工艺流程
该厂生产废水的特点是SS 含量较大且B /C 值较低,不易生化处理。根据国内外中段水处理的实际运行情况,采用物化处理/生化处理是一种比较稳妥可靠的方案,即在生化处理前,利用物化处理降低废水中COD、BOD5 的浓度,可大大降低悬浮物的含量,提高废水的可生化性。
根据本项工程的水质、水量及处理要求,确定采用混凝沉淀/水解酸化/氧化沟处理工艺。废水经格栅去除大的杂质后流入集水井,用泵提升进入收浆系统,分离残浆后经混凝反应进入初沉池,在初沉池分离部分SS,上清液依次进入水解酸化池、氧化沟,氧化沟出水经二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池分离污泥大部分汇流至氧化沟和水解酸化池,剩余污泥进入初沉池与原水接触吸附后,经初沉池分离后流入污泥均质池,经脱水后外运,滤液回流至集水井。处理工艺流程如图1 所示。
3 主要构筑物设计
①格栅: 设计时变化系数为1.2,设计流量为1 000 m3 /h,过栅流速为0.8 m/s,栅差为0.2 m,宽度为1 000 mm,倾角为70°,格栅间隙为25 mm,功率为0.75 kW。
②集水井: 尺寸为6.0 m×6.0 m×5.0 m,设计流量为1 000 m3 /h,水力停留时间为6 min,内设污水提升泵3 台(2 用1 备) 。
③收浆系统和加药间: 尺寸为24.0 m×10.0m×8.0 m,设计流量为1 000 m3 /h,斜网为160 m2,网隙为80 目,加药装置为2 套,单套功率为2.2kW。
④混凝池: 尺寸为¢10 m×3.5 m,设计流量为1 000 m3 /h,超高为0.5 m。
⑤初沉池: 尺寸为40.0 m×6.0 m×5.0 m,设计流量为1 000 m3 /h,表面负荷为0.8 m3 /(m2·h) ,有效水深3 m,超高为0.3 m。
⑥水解酸化池: 尺寸为48.0 m×15.0 m ×5.5 m,设计流量为833.33 m3 /h,停留时间为4.32h,上升流速为0.78 m/h。池内设弹性立体填料,有效容积为2 160 m3。
⑦卡鲁塞尔氧化沟: 尺寸为108.0 m×48.0m×5.0 m,设计流量为833.33 m3 /h,污泥负荷为0.1 kgBOD5 /(kgMLSS·d) ,容积负荷为0.5 kg-BOD5 /(m3·d) ,污泥浓度为5 000 mg /L,停留时间为27 h,有效容积为22 630 m3。
⑧二沉池: 尺寸为40.0 m×3.5 m,设计流量为833.33 m3 /h,表面负荷为0.66 m3 /(m2·h) ,有效水深为3 m,超高为0.3 m,内设全桥刮吸泥机1 台。
⑨污泥回流井: 尺寸为3.0 m×8.0 m×5.0m,污泥回流井与二沉池合建,内设污泥回流泵3 台(2 用1 备) ,剩余污泥泵两台(1 用1 备) 。
污泥贮池: 尺寸为6.0 m×6.0 m×4.5 m,有效容积为120 m3,沉淀池中的污泥泵送污泥贮池,污泥贮池污泥进污泥脱水间进行脱水。内设高速潜水搅拌机一台。
污泥脱水间: 尺寸为24 m×10.0 m×4.5m,将污泥贮池中的污泥浓缩成饼状外运,滤液回流至调节池。内设带式压滤机一套,并配置清洗泵、螺杆泵、空压机各一台,以及加药装置一套。设计进泥量为600 m3 /d,设计出泥量为450 m3 /d,水力停留时间为8 h。
4 处理效果分析
污水处理各工段出水水质见表1。
混凝沉淀/水解酸化/氧化沟污水处理工艺能有效地去除废水中的COD、BOD5 及SS,出水水质满足《造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544—2001) 中的麦草制浆标准。
5 经济分析
工程总投资估算为1 000 万元。包括构筑物、设备等直接投资950 万元以及设计费、调试费、运输费等间接投资50 万元。运行成本主要包括电费、人工费以及药剂费等。运行费用总计为15 000 元/d,直接运行费为13 000 元/d,折合成本为0.65 元/m3。
6 结论与建议
①造纸废水的SS 含量大且B /C 值较低,不易生化处理,采用物化/生化处理工艺切实可行。
②水解酸化工艺能有效提高废水的可生物降解性和生化处理效率。
③混凝沉淀能较好地减轻对后续生物处理系统的冲击。
④卡鲁塞尔氧化沟耐水质、水量冲击负荷的能力较强,能限制沟内丝状菌的过量繁殖,改善污泥沉降性能,出水水质稳定。
⑤培菌初期,曝气池会出现大量的白色泡沫,严重时会堆积在整个生化池走道板,这一问题是培菌初期的正常现象,只要控制好溶解氧和采取适当的消泡措施就可以解决。